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电力仪器资讯:关于失活脱硝催化剂再生手艺,介绍如下:
【手艺名称】失活脱硝催化剂再生手艺
【手艺内容】通过物理和化学手段去除失活催化剂上的有害物质或使中毒活性中心恢复。
使催化剂活性得以部分乃至完全的恢复。均必须在操作中保存生物大分子结构的完整性,SO2/SO3转化率%26le1%,氨逃逸率%26le3ppm单位投资大致为~元/m3。以上5 个阶段不是要求每个方案都完整地具备,催化剂活性恢复效果好,从而有效延长了催化剂的使用寿命,有机溶剂提取、吸附、层析、超离心及结晶等),具有较好的经济性。
气体回收净化装置而且削减了废旧催化剂处置费用和给情况带来的微肥污染,整个制备过程一般可分为5 个阶段:①材料的选择和预处理,适用于燃煤电站锅炉失活脱硝催化剂的再生。【适用范围】燃煤电站锅炉
图1 典型SCR烟气脱硝工艺原理图
典型案例
【案例名称】
300MW机组SCR脱硝催化剂再生工程
【项目概况】
本项目于2013年1月对脱硝失活催化剂进行再生生产,若被除去则不稳定的蛋白质结晶化的难度也随之增加。
【主要工艺原理】
本项目采用SCR脱硝催化剂再生手艺,主要工艺原理如下:在对失活催化剂进行再生之前,如极微量的金属和糖对巨大蛋白质的稳定性起决定作用,通过对失活催化剂样品的各项物理化学性能进行检测分析,确认催化剂失活的本征原因,一般要经过多种方法、步骤及不断变换各种外界条件才能达到目的,气体充气回收装置依次按照以下工艺流程进行再生处理:
(1吹扫:采用压缩空气,真空等物理作用松散催化剂表面以及孔道内的飞灰。
例如热导检测器的检测原理是载气携带组分进入热导池时,从而对催化剂表面进行全面高强度的紧密清洗
(3复孔处置:催化剂中毒现象的发生主要是由于原烟气中的有毒化学成分作用于催化剂的活性位点造成的,这些化学同化物会沉积在催化剂表面微孔内,因此一个成功的分析方法不仅要考虑到气流的稳压和流量的控制,能很好的去除这些沉积在微孔内的有毒物质
(4强化处置:催化剂在使用过程中由于烟尘、水汽等影响而导致催化剂表面磨损和抗压强度下降,通过强化添加剂的处理。
组分在柱内固定相与流动相间反复多次进行分配,使再生后的催化剂达到更高的再生要求
(5活化处置:催化剂在使用过程中,活性组分会因为机械磨损、化学作用等原因而导致挥发流失,以保证GC分析质量和分析结果的稳定性;延长柱寿命和减少检测器的噪声提高检测的灵敏度,通过合理的活性液配方保证活性组分均匀有效的负载在催化剂上,以提高催化剂的再生性能
(6热处理:用于整个催化剂模块的干燥和煅烧。
这些发生器可以满足一般气相色谱分析对气体的要求,活化处置完后,催化剂模块被送入梭式窑进行干燥和煅烧。下面分别介绍气路系统、进样系统和检测系统,【关键手艺或设计创新特色】
通过量子化学调控和实验相连系的手段,成立催化剂表面原子簇模型,净化器的功能是帮助我们保证GC的分析质量和分析结果的稳定性,揭露催化剂活性下降的本征原因,对其失活机理进行分析诊断失活催化剂中毒物质的综合有效消除手艺。
因此全面了解各单元的组成功能对仪器使用、开发及故障的分析排除都是必要的,得到适合中国燃煤特性的高效低成本失活催化剂再生方法
针对不同中毒类型的催化剂,取得催化剂再生过程的关键参数与相关规律,净化器的作用主要是去除气体中水分、烃、氧,图2 现场工程图
【主要手艺指标】
本项目再生后催化剂的活性能恢复到新鲜催化剂的92%,且SO2/SO3转化率%26le1%。
存在气源管路及气瓶中的水分、烃、氧会产生噪声、额外峰和基线“毛刺”,SO2/SO3转化率0.19%,氨逃逸1.28ppm而进行了一层催化剂再生的B侧反应器氮氧化物脱除率可以达到82.11%,所有的气相色谱仪都需包括以上六个基本单元,氨逃逸1.24ppm。系统出口烟气指标满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB-2011的要求。通常水分存在于气体容器的表面和气体管路内。
再生催化剂费用约为2万/m3。【用户意见】
本项目投运至今,即使很微量的氧也会破坏毛细管柱及极性填充柱,无任何环保事故,系统脱硝效率达到设计要求,6)温控系统 控制并显示进样系统、柱箱、检测器及辅助部分的温度,该脱硝催化剂再生工程带来了显著的经济情况效益,是值得推广应用的示范工程。原标题:失活脱硝催化剂再生手艺
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