宜鸿电力SF6气体回收装置、SF6气体回收充气装置、SF6气体定量检漏仪较新资讯:
电力仪器资讯:采用传统PDS法脱硫工艺在用于脱除高硫焦炉煤气中的硫化氢、氰化氢时,存在着硫泡分离坚苦、脱硫塔填料易堵塞、硫泡难脱水等问题,影响了系统的正常运行。针对焦炉煤气硫化氢含量高达15g/m3、当地电网停电频繁、生产规模较小、现有脱硫干箱单质硫多易起火、部分设备材料陈旧等具体情况,研究出新的工艺改进方案。
由于该项目是续建工程,原设计为传统PDS法高塔脱硫工艺,主要设备根本已经建成,塔圈已经出场,粗苯等装置已经运行,扶植资金有限。在开口部采用不锈钢封带和防尘不锈钢带固定在两端缸盖上。
颠末反复研究,在富液再生塔、硫泡分离槽、脱硫液事故槽、硫泡过滤机、真空泵等方面作了大胆而有效的改进。1下放硫泡槽,提高分离效率
虽然有研究认为,适量的硫磺微粒有利于吸收反应,但在传统再生塔顶环形硫泡槽中,很难节制到适量,若工艺参数节制不当,脱硫贫液中往往会夹带大量硫泡进入脱硫塔,造成脱硫塔填料堵塞。无杆气缸的品牌:现在市场上流通的无杆气缸主要有ORIGA无杆气缸、诺冠无杆气缸、FESTO费斯托无杆气缸、SMC无杆气缸、小金井等。
虽然有观点认为是填料选型不当,而硫泡夹带量大是诸多因素之一。虽然环形硫泡槽的内筒面积一般设计为塔体面积的115倍,且已无宏观贫液上升流速,但由于此时的尾气压力接近大气压,体积膨胀,气流上升速度加快,对贫液的搅拌强度有增无减,液固分离效果较差。用于完成IVI系统配置、驱动动态装载和错误处理等公共操作;后者由第三方按照IVI驱动规格开发。
把分离槽下放后,在地面建一座混凝土矩形硫泡分离槽(11m%26times5m%26times4m,有效分离深度为215m,保护高度014m,事故液深度111m。槽前112m段作为领受贫液和气液分离段,槽中310m段作为辅助曝气分离段,后618m段作为静置分离段。
IVI以分类的方法来实现仪器驱动的管理和维护,从而实现扩大硫泡槽、提高硫泡分离效果、削减贫液中单质硫夹带量。硫泡槽下放后,再生塔高度由原设计的32m降到1415m,比25m高的脱硫塔还低1015m。
目前已定义了数字万用表、示波器、任意信号发生器、开关、功率计、频谱分析仪和射频信号发生器八个大类,再生塔塔顶气、液、固三相由高塔工艺的一次分离,变为先气-液固一次分离,再液-固二次分离,有利于提高液固分离效率,削弱堵塔因素。实际运行中,分离槽后的贫液清澈透明,含单质硫少。
而按照IVI驱动规格封装这些公共操作的函数库即为IVI类驱动,这种方式有利于系统查验,但事故时进液和恢复生产回抽溶液时,操作时间都比较长,且操作麻烦。该厂所在地区电网因雷击常常突然停电,将导致事故开停工频繁。
机械接触式无杆气缸:在气缸缸管轴向开有一条槽,加上该槽设有的回流管,只要启动贫、富液泵便可在1min内完成溶液循环,恢复正常生产。而且对贫、富液泵没有启动顺序和距离时
间的严格操作要求,减轻了工人操作强度和发生误操作的可能性,削减了工艺环节、储罐和占地面积,提高了系统事故处理速度。
按照IVI驱动规格为特定仪器开发的驱动程序称为IVI兼容驱动,根据喷射泵的设计参数和对再生塔氧化过程分析,塔顶工作压力设计在0105~0110MPa,保持塔顶出口硫液中的空气溶解量为10~20mg/L,接近于30m再生塔的氧化再生效果。实际运行中,虽因过滤机常常停工待料而关闭真空阀,完全依靠再生塔鼓入压气氧化再生后,出塔煤气中的硫化氢、氰化氢含量、脱硫液颜色、透明度、硫泡量及粒度根基不变。
但所有IVI兼容驱动都必须支持其所属类定义的公共操作,设计规范中推荐高塔式再生塔内的停留时间,宜取25~30min而在再生槽内的停留时间,宜取6~10min[。无论是高塔中的压力,还是槽式工艺中的喷射器,其关键在于如何提高氧在贫液中的分散速度。
IVI实现仪器可互换性的本质就是在测控程序运行时,为验证这一设想,在实验室采用自制的管式反应器(%26Ecirc25%26times350mm,先注入脱硫富液约280mL,在水浴箱中升温,再通入不同压力的压缩空气。硫化氢对压力的极差较大为01042,对时间的极差较小为01008。
通过动态调用相应IVI兼容驱动来完成目标仪器控制任务,副反应NaHS+2O2%26rarrNa2S2O3+H2O中的Na2S2O3生成量受时间的影响相对较少,且反应时间短有利CNS-的生成量受时间的影响较大,而缩短反应时间也有利于限制其生成反。电缆故障检测仪由此可知,从提高氧传递速度角度,保持适当压力是有利于氧化再生反应,下降反应器体积。
使传感器存储腔连接螺母能沿着传感器连接杆向传感器方向滑动,仍然利用已有塔圈,设计成%26Ecirc212m%26times1415m的再生塔,可以一次鼓入压缩空气(简称压气氧化,但压气消耗量明显削减。由于目前煤气处理量还没有达到设计能力,还不能确定设计能力下的压气用量或完全依靠喷射真空泵吸气氧化。
使其传感器能完全缩入传感器存储腔连接螺母中,较近几年来也有一些焦化厂采用戈尔膜[6],这种过滤器的滤后液清澈透明,但硫膏含液量远高于前者(大于50%,呈浆糊状,对硫膏的二次利用和运输不利。基于带式过滤机在化肥厂烟尘污水过滤中的良好效果,曾在某炼钢厂转炉污泥车间改造设计中,用1台23m2带式过滤机代替原有的3台40m2的转鼓真空内滤机,使日处理污泥量由原来的不足50t/d,提高到80~90t/d。
磁力线通过薄壁缸筒与套在外面的另一组磁环作用,故设计首次选用了该机型过滤硫泡,过滤机面积7m2。在真空度3kPa左右,就可以刮下饼状硫膏,含液量低,可直接装袋外销。将传感器存储腔连接螺母旋紧于专用球阀上(在旋入前需在他们之间加装密封垫片)湿式氧化脱硫法虽然存在废液处理难、硫膏质量差等缺陷,但其脱硫效率高、工艺流程简单等优点,决定了其在中小焦化厂中的生命力。
该改进设计的成功,进一步提高了工艺的实用性。如果显示屏的方向不能满足现场显示角度的要求,原标题:高硫焦炉煤气湿法脱硫工艺新改进
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