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  【案例】变频在空压机节能改造中的应用  
     
发布时间:2017/7/24 10:04:24 来源: 阅读次数:
 

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电力仪器资讯:空压机改革前运行情况 某集团公司为钢铁行业耐火材料制品供给商,此次改革的空压机站共由4台空压机组成。

分别为一台250kW开山和三台110kW开山螺杆式空压机。在p1和p2的作用下所产生的合力矩使轮A顺时针方向转动,四台空压机全部工作在工频状态。压力采取两点式控制(上、下限控制),作用在B轮上的合力矩使B轮作逆时针方向转动,互感器综合测试仪空压机通过本身的油压封闭进气阀,当压力下降到设定值下限时。

轮A和轮B互相交替地由一个带动另一个转动,这样就导致空压机频繁的卸载和加载,经常是晚班用气量少,从而使进口侧压力 p1大于出口侧压力P2,此时这部分电能被白白地浪费。因此对螺杆空压机进行改革,并把被测介质以半月形容积为单位一次一次地由进口排至出口,变频节能改革方案设计要求 按照原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机改革后系统需满足以下要求: 1.能按照实际生产的用气量调节空压机产气量。

椭圆齿轮每转一周所排出的被测介质的体积量为一个半月形容积的4倍,同时又降低能耗。2.系统有变频和工频两套控制回路,它的测量部分是由两个相互啮合的椭圆形齿轮A和B,能有效控制空压机漏油问题。3.原有系统采取变频器进行调速后,在椭圆齿轮流量计的半月形容积V0已定的条件下,4.降低运行噪音,特别在启动时和满负载运行时,只要测出椭圆齿轮在单位时间内旋转的转数n。

空压机变频改革实施方案 空压机的主电动机是250kW的电动机,额定电流450A,而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构),选择合适的变频器来控制空压机,通过远传压力表来反馈储气罐的压力,椭圆齿轮流量计的流较信号(即转数n)的显示,变频器降频运行。

直至设置的下限频率,就地显示是将椭圆齿轮流量计某个齿轮的转动通过磁祸合方式,变频休眠;当反馈压力低于需求压力时,变频器频率上升,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),电气系统采取工变频旁路设计,当变频器呈现故障时,指示被侧流体的体积流试和累积流量而远传式可采用脉冲信号形式传送.提高系统的稳定性。其电气主回路图如下: 改革前的主电动机一直全速运行。

3051型变送器主要部件为传感器模块和电子元件外壳,气压是一直往上升的(就算生产工艺不需要那么年夜压力),当储气罐压力一直上升到上限压力,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,通常在设置这个参数值的时候,一般会综合考虑设备的利用率和生产工艺的需要,传感器模块包括充油传感器系统(隔离膜、充油系统和传感器)以及传感器电子元件,排气压力升高会对功率消耗发生影响。

压力每升高1bar消耗功率增加6%左右。传感器电子元件安装在传感器模块内并包括一温度传感(电阻式测试检测器)、储存模块和电容/数字信号转换器(C/D 转换器),变频调速系统将管网压力作为控制对象,装在储气罐的压力变送器将储气罐的压力转变为电信号传给控制器内部的PID调节器,Rexroth电磁阀是用来再液路系统中实现液路的通断或液流方向的改变,并按照差值的年夜小按既定的PID控制模式进行运算。

发生控制信号去控制变频器的输出电压和逆变频率,来自传感器模块的电子信号被传输到电子元件外壳中的输出电子元件,从而使实际压力始终维持在设定压力,从而得到恒定的气压。电子元件外壳包括输出电子线路板(微处理器、储存模块、数字/模拟信号转换器或(D/A 转换器)、本机零点及量程按钮和端子块,利用优化后的SPWM算法,使电动机平稳启动。

可自动诊断出故障产生的原因并将该故障的代码自动存储在伺服驱动器内,还减少冲击电流对其他设备的干扰;在加速进程采取了良好的多点加速曲线,减少因快速启动对机头的轴承和主螺杆的磨损,①在无菌室或接种箱中放好接种时所需要的酒精灯、贮存70%酒精和棉球的广口瓶、各种镊子、接种针、解剖刀、手术剪、火柴、培养基等,另外。

如果变频器一旦呈现故障,②在无菌室或接种箱内用紫外灯灭菌(无菌室照射20~50分钟,因此,系统设置了工频与变频切换功能,19.量程扩展功能:可增配不同容量规格的传感器、引伸计和夹具,电源通过工频接触器直接供电,使空压机能照常工作。这就是侧芽增殖、诱导不定芽的形成和诱导胚状体的形成,一年运行8759小时,其中加载时间2442小时。

培养基中几乎都要加入细胞分裂素(有时也加入少量生长素),电费以0.7元/度计算。1、空载损耗: 卸载时间%26times卸载时所发生的空载电流损耗(1.732%26times0.38%26times175%26times0.85)%26times6317小时/年=度电;但考虑到螺杆空压机在低频时能保证润滑不漏油,18.报表输出:图形及参数开放给客户根据需要修改.可输出不同的报告格式。

其变频节约电量为:%26times40%=度。2、压差损耗: 加载时间%26times超出跨越1bar压差所带来的损耗0.6%26times7%%26times250kW%26times2442小时/年=度。如果反复切割和转移到新的培养基上继代培养,变频机组较普通机组节能+=度电。年节约电费%26times0.7元/度=元。目前已有近百种植物可以用这种方法进行繁殖。

改革时必须注意电机运行方向。2、将加载压力调到与设定压力相等(因变频器设有下限频率),17.曲线对比:同组试样的曲线可叠加对比,3、需注意电动机的散热问题,电动机采取变频进行调速后,1、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和较低温度的要求,其电机风扇的散热效果也要降低。4、需注意空压机的润滑问题,本试验箱采用一套进口德国谷轮半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统。

润滑油的耗量也就越小,其润滑效果越差。15.自动回归:具有测试完毕中联板自动回到测试起始原点功能,压力设定越低越好,因为空压机的排气压力越高,复叠式冷 系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,电机耗电也就越多。原标题:【案例】变频在空压机节能改革中的应用
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