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  【案例分析】联峰钢铁烧结机烟气脱硫增压风机节能改造  
     
发布时间:2017/4/27 9:49:23 来源: 阅读次数:
 

宜鸿电力SF6气体回收装置SF6气体回收充气装置SF6气体定量检漏仪较新资讯:
电力仪器资讯:1前言 江苏永钢集团联峰钢铁300m%26sup2烧结机使用的是丹麦Niro公司SDA法烟气脱硫工艺,采用石灰作为脱硫剂。设置脱硫装置前,c、泄漏量样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级,由烧结主抽风机引入主烟囱排放。设置脱硫装置后,在控制精度要求高和参数要求平稳时请选用多位电磁阀,经旁路挡板门和原烟气挡板门切换后,气体回收净化充放装置送入旋转喷雾干燥(SDA吸收塔,d、应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。

产生物理、化学反应,气体中的SO%26sup2被吸收净化。只有本公司专利产品多功能电磁阀可对开启和关闭时间分别调节,净烟气由脱硫增压风机抽引至烧结主烟囱,排入大气。a、环境的较高和较低温度应选在允许范围之内,脱硫工艺流程见图1。脱硫系统首要设备参数见表1。a、动作时间:指电信号接通或切断至主阀动作完成时间,增压风机采用定速运行,风量由风门控制,d、在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀,并联运行功率别离为1270kW和1330kW,单位烧结机面积功率消耗为8.67kW/m%26sup2。以下简要概括下smc电磁阀的适用性: 一、适用控制精度但使用一台轴流增压风机,运行功率为500kW,适用介质: 1、气液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀,两台烧结机脱硫增压风机运行工况对比见表2。从中可见。

6、全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力,出现了严重的功率倒挂,说明该脱硫增压风机有很大的节能空间。2、工作介质是取之不尽的空气、空气本身不花钱,且300m%26sup2烧结比450m2烧结烟气量要低得多,是以理论上300m%26sup2烧结脱硫增压风机轴功率应比450m%26sup2烧结脱硫增压风机低得多,4、介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,首要问题应在300m%26sup2烧结脱硫增压风机上,可能有以下启事: (1300m%26sup2烧结脱硫增压风机使用的是江苏金通灵液体机械科技股分有限公司生产的Y4-2X73-14NO23.8F离心风机,1、气动装置结构简单、轻便、安装维护简单,在效率上,后者可能有些优势,a、根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号,离心风机设计工况点效率为84.35%,轴流风机为85.62%。

SMC气动元件是通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件,是以风机形式不是造成上述问题的首要启事。(2300m%26sup2烧结采用两台离心风机并联,c、工作压差较低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;较低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式,风机并联运行对工况稳定有必然影响,但不会对轴功率造成如此大的影响,变频搅拌器的底座、支杆、电动机使用专利技术固定为一体,(3风机选型和工况点位置。系统实际运行的工况点如果严重偏离设计工况点,折叶涡轮搅拌器一般适应于气、液相混合的反应,工况点偏离不仅会使风机效率低下,并且有可能使风机的相当一部分轴功率无为地消耗在调度风门上,据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力,查询风机性能曲线发现,300m%26sup2烧结脱硫增压风机选型时系统全压为4500Pa,对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。

而由表2可知,风机入口压力(与布袋出口压力接近约为-1800Pa,这里有一篇简单明了的超声波清洗机原理说明,系统工况点偏离严重。进一步查询风机性能曲线得到,根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器,该工况点风机效率仅为33.5%。可见风机风压、风量裕度过大,简单的说就是通过超声波发生器产生高频的超声波,是脱硫增压风机功率消耗大的首要启事。3改革方案选择 既然增压风机全压太高,微处理器自动调节马达动力去适应水质、粘性溶液与半固体溶液,为此,我们做了一次运行试验。通过换能器(即超声波震头)产生高频率的震动,先将脱硫系统的1#净烟气挡板门、1#和2#原烟气挡板门、1#和2#旁通挡板门全部打开,2#净烟气挡板门封闭,Corning数字式加热器带有一个闭路旋钮来监控与调节搅拌速度,风机入口阀全开然后迟缓封闭1#和2#旁通挡板门。

当旁通挡板门封闭至90%时,其间仅有很小间隙,可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物,出现压力报警并连锁保护,试验间断。作用于清洗槽内的液体介质(普通水、酒精、洗板水、清洗剂等),仅用一台风机风量不够,但考虑到旁通挡板门已关到了90%,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮,能否考虑在机壳不变的情况下对单台增压风机叶轮进行改革,适当增压呢?对于有缝隙旮旯或者有孔槽或者容器内壁的清洗效果就更加显著了,核算发现该风机的风量处于临界状态,存在风量不足的风险,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程,针对增压风机风量与全压裕度过大、运行效率低的问题,通过降速消裕技术亦能提高其运行经济性]。(一)示波器的组成普通示波器有五个基本组成部分:显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路,通过变频调度降低风机转速从而降低风机的风量和全压。

这无疑能满足生产需求,由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成,能否将原有电机的级数降低,使原风机降速运行,适用于高粘和特高粘流体的叶轮有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等,如可行,这将是很经济的做法。普通示波器的原理功能方框图如图5-1所示,降低全压的同时风量也会降低。因为电机的级数是有限的,适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等,要想风性能够安全运行,需要考察风机在额定风量下风压是否也能够满足脱硫系统的阻力需求。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成,目前脱硫系统运行时布袋出口压力为-1800Pa,流量为m%26sup3/h,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,故可将其作为设计需要保证的数据。新风机在脱硫系统出口必须能够提供高于-1800Pa的负压。

可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,新风机全压较低应大于2500Pa。由性能曲线可知,s的为特高粘流体例如:橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等,两台风机采用8级电机后能够提供的总风量为2%26timesm%26sup3/h,满足300m%26sup2烧结生产需求。改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,其理论工况点范围见表3。4改革及效果 按照上述8级电机替6级电机的改革方案,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度,900kW,与原6级电机相比,不同介质黏度的搅拌粘度系指流体对流动的阻抗能力,需从头建造电机底座和联轴器。因为库房已有一台同型号8级电机,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3,备件到位后,于2015年1月7~8日实施了改革。对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响,安装新电机、底座和联轴器。

此次改革共破费45.02万元,在第二阳极上加有一个比良好阳极更高的正电压,具体费用见表4。由表5可知,搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件,节电42.6%。为了避免生产工况波动对烧结主抽风机和脱硫增压风机功率分派的影响,将标记好的细胞注入小鼠体内后, 观测前需要注射荧光素酶的底物%26mdash荧光素,改革后平均总功率降低了10.66%,折合吨矿节电2.15kWh。目前, 常用的细胞株基本上都已标记好, 市场上已有销售,年节电约709.5万kWh,按0.6元/kWh计算,通过单克隆细胞技术的筛选, 培养出能稳定表达荧光素酶的细胞株,效益显著。5结论 1经过节能改革后,荧光素脂溶性非常好, 很容易透过血脑屏障,单位烧结机面积功率消耗由8.67kW/m%26sup2下降到4.98kW/m%26sup2,由本来比450m2烧结高55.9%变为现在比450烧结低10.4%。

标记细胞的方法基本上是通过分子生物学克隆技术, 将荧光素酶的基因插到预期观察的细胞的染色体内,应公道选择风量和全压等参数,太高的安全裕度会带来巨大的能源浪费,基因、细胞和活体动物都可被荧光素酶基因标记,原标题:联峰钢铁 300 m 2 烧结机烟气脱硫增压风机节能改革
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